A186F型梳棉机旧机改造方案
- 发布时间:2012/8/1 11:56:27
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1、“43部套”换成“FA231型”阶梯式大压辊喝传动轴,加宽压辊板,(干净卫生,方便车工做清洁卫生,更可防止老式封闭式的大压辊内积存的短绒不定时带入棉条);
2、“46部套”换成“FA231型”倾斜式三罗拉。用同步带和“41部套”传动并加装光电自停装置。(下轧辊后移到剥棉罗拉下方,杜绝了老师三、四罗拉下面的落网问题,适应高速高产);
3、选装导棉器,传送带是德国*,防静电,耐磨。弧形齿轮高频处理,经久耐用,无噪音(棉条不断头,更适应高速高产);
4、改造的电器控制箱(采用中国台湾品牌“台达”变频器M系列,高性能的变频器调速,道夫速度一键调速,实现了软启动及停车,提高了道夫传动部分的运转精度,降低了维修工寄值车工的工作量);
5、“41部套”传动齿轮、道夫电机传动改用同步带传动,电机不动,道夫大牙轮换掉,“45部套”不用;
6、“41部套”“46部套”“43部套”及辅机板换成和此配置相应的半封闭罩壳;
7、采用同步带传动,同步带轮我司可用数控设备加工,可减少同步带的磨损(传动平稳、减少工作环境的噪音及物料消耗、省电、省工、效率高,生产的棉纱质量稳定,节约了大量的成本);
8、改为大斜管式方,立柱不动(棉条筒中间位大气孔,更利于棉条的排列,纺织乱条现象发生);
9、加装前四后二固定盖板和棉网清洁器。(有利于细小结杂的清除,改善了棉网清晰度,提高了生条质量);
10、增加了预分梳(更利于刺辊部分的开松及除杂,适应搞笑工艺纺纱“大定量”和高速高产);